开局“十五五” 奋斗正当时|渤海之滨,破解“向海取水”之困
大众报业·齐鲁壹点 01-27 1318
齐鲁晚报·齐鲁壹点 王梦媛 李海涛 赵旭 通讯员 吴云峰
渤海之滨,滨州市无棣县鲁北高新技术开发区的清晨,海风裹挟着淡淡咸腥气息,拂过鲁北高新技术开发区的厂房屋顶。不远处的渤海湾,浪涛声隐约可闻。然而在这片紧邻大海的土地上,困扰园区多年的问题,确是淡水缺乏。
“以前厂里最怕供水跟不上,生产线想满负荷转都不敢,扩产能更是想都不敢想。”谈及过往的用水难题,鲁北高新技术开发区化工企业的工作人员直言困扰。变化始于一座拔地而起的现代化厂房,就是鲁北海水淡化工程的中心。正是它,让这片土地的故事,迎来了转折。
15吨淡水“压阵”,谈项目底气也足
鲁北高新技术开发区,集聚了大批化工骨干企业,产业链条完整,是区域经济的重要增长极。作为高耗水产业集聚区,却偏偏受困于“靠海却缺水”,淡水供给不足,成了产业发展的最大“拦路虎”。 “破解用水难题,不是选择题,而是生存题、发展题。”山东鲁北碧水源海水淡化有限公司副总经理吴致柱说,“向海洋要淡水,成为我们必然且唯一的出路。”
走进山东鲁北碧水源海水淡化有限公司,副总经理吴致柱正站在巨大的预处理车间旁,水流声轰鸣。“2022年一期项目一投产,首批优质淡水就送到了园区企业门口,大家悬着的心终于落地了。”吴致柱笑着说,如今二期项目即将运营,项目每天能稳定供水15万吨,“15万吨是什么概念?”吴致柱算了一笔账,“能满足当前园区绝大部分企业的生产用水需求,让企业彻底告别‘用水焦虑’。以前他们是‘以水定产’,看天吃饭;现在我们可以说,是‘以产定供’,保障发展。”
山东鲁北碧水源海水淡化有限公司二期厂房
在园区招商局工作人员看来,这股“活水”的意义远超其本身:“它为我们腾出了宝贵的淡水指标和生态环境容量。以前招引项目,水资源论证是头号难关。现在,我们有了稳定的非常规水源保障,洽谈大项目、好项目的底气足多了。”
走进项目的中央控制室,巨大的显示屏上,水质、流量、能耗、压力等关键数据实时跳动,几名工作人员坐在屏幕前,轻点鼠标就能实现全流程自动化操作。“智能化运营不仅大幅减少了人力投入,更让供水的稳定性和可靠性有了十足保障,我们能精准把控每一滴水的品质。”控制室工作人员说。
关键技术装备,都是中国“智造”
海水淡化,核心在技术,关键要自主。吴致柱坦言,项目建设之初,国内海水淡化行业不少核心设备都依赖进口,存在“卡脖子”的难题,“我们从一开始就定下目标,一定要用中国智造打破这种依赖,让海水淡化的核心技术牢牢掌握在自己手里。”
走进海水淡化项目厂区,首先映入眼帘的是一排排整齐排列的标准化设备舱,这便是海水淡化的核心处理区域,与传统工厂的杂乱不同,这里管线规整、机器有序,只有零星工人在巡检,处处透着智能化的气息。
厂区东侧的取水泵站率先启动“工作模式”,巨大的取水管从渤海延伸而来,海水被源源不断抽取上岸,经粗滤、精滤等预处理环节,去除泥沙、悬浮物等杂质,变成清澈的预处理海水。紧接着,这些海水被送入核心的膜处理车间,数十台由国内自主研发的高压泵全力运转,将海水加压送入碧水源自主研发的海水淡化膜组件——这是整个项目的“心脏”,也是国产化技术的核心所在。
国产超滤设备 对预处理后海水膜法分离
“你看这些膜组件,看着不起眼,能耐可大了!海水在高压下穿过膜层,盐离子、重金属等杂质全被截留下来,透过去的就是达到工业纯水标准的淡化水,脱盐率能达到98%以上。”现场操作工程师王师傅指着膜处理车间的设备介绍,整个膜处理环节,从膜元件到高压泵、控制系统,全都是国产设备,没有一件进口品,“以前想都不敢想,现在咱们自己的设备,运转起来比进口的还稳!”
“从一期到二期,我们实现了国产化率的完美跃升。”吴致柱自豪地介绍,“一期国产化率已达到85%,而二期,从核心膜元件、高压泵,到自动化控制系统,实现了100%国产化替代。这意味着,整套海水淡化的核心技术装备,我们都牢牢掌握在了自己手里。”
这项突破,不仅解决了园区的“水荒”,更标志着我国在海水淡化高端装备领域实现了自主可控,为沿海缺水地区提供了可靠的技术选择。
以水为“带”,企业降本增效享红利
海水淡化项目的价值,远不止造出一杯优质淡水。在鲁北高新区,这项工程更像一条纽带,串联起电厂、淡化厂、盐场,构建起三位一体的资源协同网络,让园区企业实实在在享受到了降本增效的红利。
鲁北大唐电厂与淡化厂的联动,就是最生动的例子。“电厂冷却后的海水带有余温,还经过了初步过滤,直接送到我们这里当原水,省去了额外加热的环节,既省了能源,又降了成本。”吴致柱介绍,这种双向协同,让水资源实现了二次利用,让双方都尝到了甜头。
对园区企业来说,这份红利更直接、更真切。“以前入驻园区,光建化水车间就得花不少钱,还占土地,从建设到投用得半年多,严重耽误生产线开工。”一家新落地化工企业的负责人说,现在园区有了完善的淡水供给体系,企业不用再建化水设施,直接接管网就能用上高品质生产用水,“不仅省了一大笔初始投资,投产周期还缩短了3个多月,这对企业来说太重要了。”
据了解,依托这套供水体系,园区用水企业每天能节约制水费40万元,入园门槛更低了,园区的招商引资竞争力和产业集聚效应也大幅提升。
循环利用,一滴海水实现“多重价值”
在鲁北高新区,每一滴海水都被“物尽其用”。海水淡化过程中产生的浓盐水,是行业公认的处理难题,且按要求不能近海排放,而在这里,浓盐水却成了盐场的“香饽饽”。
“我们建了9公里的专属管道,把浓盐水直接送到周边盐场,盐场用它提溴制盐,不用再漫长蒸发浓缩,生产周期短了,效率高了,溴素和食盐的品质也更好了。”吴致柱说,跨产业的资源协同,让浓盐水变废为宝,实现了“一水多用、一物多效”。
淡化海水、浓盐水变废为宝 一水多用
同时,在公司的产品展示柜,几瓶精致的啤酒格外引人注目。“这是我们用淡化海水为原料试酿的啤酒。”吴致柱拿起一瓶介绍道,“经过深度处理的淡化海水,矿物质均衡,口感清冽,是酿造高端饮品的优质水源。这为我们探索海水淡化的高值化利用打开了新思路。”
这意味着,源自渤海万顷碧波的水,不仅点燃了生产线的引擎,未来也可能融入寻常百姓的餐桌,带来别样的“海洋风味”。
站在厂区高处远眺,一侧是蔚蓝的渤海,一侧是生机勃勃的工业园区。管道如动脉般将“新生”的淡水输向四面八方,另一条管道则将浓缩的资源馈赠给盐田。一幅“取海水—制淡水—提溴素—产原盐—促发展” 的循环经济生态画卷,在这片盐碱滩涂上生动铺展。
“我们的实践表明,资源短缺不应成为发展的瓶颈,通过科技自主创新和系统性的产业协同,挑战可以转化为机遇。”吴致柱望着这片土地,充满信心,“这不仅解了园区之‘渴’,更探索出了一条沿海缺水地区实现人水和谐、产业升级的高质量发展路径。”
责任编辑:董丽霞
热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论
暂无评论