孤东采油厂全面推进油气水处理提质提效

大众报业·齐鲁壹点 06-14

今年以来,胜利油田孤东采油厂聚焦质量进步标准提升,通过加强质量管控、加快技术升级、优化市场化机制,全面推进油气水处理提质提效。今年前4个月,孤东采油厂较去年同期相比,节约药剂15吨,减少总耗电11.22万千瓦时,采出水处理成本降低1.9%。

孤东油田进入高含水开发阶段,面对化学驱采出液处理流程长、能耗高等挑战,孤东采油厂从源头抓起,制定《集输系统2025年关键过程质量管控方案》,细化7项油气水处理关键指标,覆盖分水器至外输水质全流程。各联合站强化采出水罐收油、排泥及药剂投加管理,确保罐内存油、砂厚严格受控,提升油气产品质量管控能力。目前,外输原油含水0.66%,有机氯和外输天然气硫化氢含量合格率达100%。

油田开发过程中,采出水处理质量直接影响注水效果。孤东采油厂统筹化验室、试验室、站场检测优势资源,建立了包含18项检测内容的水质动态监控网络,从站库外输到单元末端,全流程监测水质、水性、药剂和设备设施运行等参数,通过数据集成分析,实现水质问题精准溯源。四月份,该厂外输水质达标率95.4%,好于计划指标2.4个百分点。

技术升级是提升水质的“硬支撑”。孤东采油厂在实现化学驱采出水处理技术突破基础上,依托三年滚动计划,推广应用超空化气浮除油、高频聚结分水等新技术新工艺。在确保二号、三号联合站水质合格率长期稳定在100%的同时,大力推进一号联合站采出水系统改造项目,改造后孤东采油厂水质将全面达到含油≤30毫克每升、悬浮物≤30毫克每升的注水水质要求。

采出水处理质量提升,还得益于一套完善的“水市场”运行机制。近年来,孤东采油厂以市场化思维重构管理机制,建立内部考核与外部创效双轮驱动模式,通过设置水质、水量双考核系数,激励管理区压减低效液量、联合站提升处理质量。采油厂以月度水质分析会为抓手,对阶段水质治理情况把脉问诊,建立通报、分析、措施、反馈闭环机制,确保及时发现问题并整改。

对于高含水高采出程度的采油管理二区来说,以往最常用的策略就是加大提液量,在“水市场”内部考核的激励下,他们探索应用水动力学优化产液结构,减少无效注水,实现降本与增产双赢。

油气集输管理中心则转变“以量盈利”传统模式,依托技术和管理升级“靠质量挣钱”。3月份,他们凭借“优化药剂投加+设备工艺改造”的“组合拳”,让东三联合站两台加热炉提前低温运行,不但节省了能源成本,外输原油含水率优于计划指标2个百分点。(大众新闻记者 顾松 通讯员 高洪涛 杨风斌) 

责任编辑:王明华

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