齐鲁晚报·齐鲁壹点通讯员 李志勇 李丹 杜国强 吕伟昌
如何破解煤炭行业周期性波动与市场行情低迷的双重压力?山东能源西北矿业面对煤价持续暴跌、安全形势严峻高压等多重压力挑战,以刀刃向内的勇气和智慧,打出了一套降本增效“加减组合拳”,以多维创效应对市场危机,以融合提升打造高质量发展最强内核,在行情低迷中开辟出一条逆势突围之路。
重组整合三年以来,西北矿业资源储量增加到73亿吨,陕西彬长、内蒙古鄂尔多斯、甘肃陇东3个千万吨级煤炭生产基地基本成型。今年一季度,在煤价大幅下降的情况下,西北矿业完成了收入和利润考核指标,用一份厚重的答卷彰显了“山东能源集团西部开发桥头堡”的使命和担当。
智能赋能降成本
5月26日,走进西北矿业黄陶勒盖煤炭公司地面智能管控中心,工作人员轻点鼠标即可操控主运皮带、给煤机及闸板、主通风机、主排水泵等关键设备。
“我们的智能系统涵盖了采煤、掘进、机电、辅助运输、安全风险管控等多个方面,能够对各个系统进行实时管控、分析与决策,就像给整个煤矿装上了一个智慧大脑。”黄陶勒盖煤炭公司智能化管控中心主任丘庆林介绍,智能系统的建成,使矿井固定岗位工减少25人,故障处理时间比原来缩短了20%,电耗降低了8%。
在经济形势复杂严峻、煤炭市场持续低迷、成本管控压力剧增的多重挑战下,以智能化建设为代表的高质量科技供给,是保安全、降成本、提质效的关键举措。
黄陶勒盖煤炭公司把智能化改造作为降本增效的重要抓手,围绕“保安全、稳产量、控成本、提效率、增效益”核心目标,在煤炭采、运、销的全过程中,积极引入物联网、云计算、人工智能等前沿新技术。如今,智能化建设正彻底改变着该公司生产经营方式。
“这些智能设备能够根据煤层的厚度、硬度等参数自动调整采煤参数,实现精准开采,减少了煤炭资源的浪费,同时也降低了粉尘等污染物的产生。”该公司综采一区技术主管任雪峰告诉记者,通过改造液压系统,工作面移架速度控制20秒内,速度同比提升16.6%,工作面自动跟机率、自动割煤率均达到92%以上,回采率高达93%,成为全国智能化工作面建设的标杆。
煤炭从生产到用户手中,最为复杂的就是物流环节。传统煤炭运输依赖于人工调度、纸质单据记录,不仅需要消耗大量的时间和人力物力,而且效率低下容易出错。黄陶勒盖煤炭公司自主研发应用了磅房无人值守、发货线上接单、不同产品扫描装车等系统,对现场的发运路线和空车等待区进行改造,实现了现场零作业人员、运煤司机全程不下车装运产品。
记者在煤炭装车区域看到,拉煤的货车只要驶入指定位置后,智能装车系统就会自动识别出车型、载重等信息,然后精准地进行装车作业。从进矿到装货出矿只需5分钟,全程仅需一个“二维码”,整个过程高效快捷且无粉尘外溢。
“现在的发运效率同比提高了27%,每年还能节约人工成本300余万元,真正实现了‘减人提效’。”该公司产品销售中心主任陈凯说。
“压力面前,等靠要没有出路,我们坚持不懈推智能,先后建成了1个智能管控平台、3个分控中心、3套大系统、10套子系统,实现了发展动能转换提档升级。”黄陶勒盖煤炭公司党委书记、董事长、总经理孟鑫介绍,今年以来,公司吨煤单位完全成本较上年同期降低了18.9%,成本管控效果显著,为应对煤炭市场严峻形势提供了有力保障。
黄陶勒盖煤炭公司不是孤例,秉承“一厂一策”的原则,近年来西北矿业聚焦“四型”矿井建设,以集约化、快速化、智能化为方向,投资11亿元实施智能化项目115项,主要采煤面自动跟机率常态化保持在90%以上;累计建成6条TBM和12个掘锚一体机快速掘进线,岩巷、煤巷施工占比分别达到71%、69%,单进效率比传统工艺分别提升5倍和2倍以上,形成“岩巷TBM为主、煤巷掘锚一体机为主”的西北特色快速掘进模式。今年以来,西北矿业可控成本比指标降低5616万元,吨煤单位完全成本比考核指标降低67.34元。
深挖潜能增效益
5月23日,在西北矿业双欣矿业煤泥超高压压滤车间,2名技术人员正对煤泥超高压压滤系统核心组件滤板实施更换作业,消除设备运行隐患,保证煤炭洗选质量。
“以前,煤泥干燥系统工艺落后,处理能力严重不足,导致大量湿煤泥积聚,不仅制约企业生产,而且占用大量场地资源,增加了企业的环保压力。”双欣矿业选煤厂厂长郝赫介绍,2024年10月份,他们建成了煤泥超高压压滤系统,让这些昔日的废弃物焕发出可观的经济价值,真正实现了“点泥成金”。
位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇的双欣矿业,从2012年投产至今,已经有十多年的时间。随着矿井开采的不断深入,湿煤泥产量急剧增加,特别是2024年湿煤泥产率达到22.53%。由于湿煤泥的指标无法满足市场需求,原有煤泥烘干系统老化、工艺落后,存在能耗高、效率低、回收率低的诸多弊端,造成大量湿煤泥开始积聚,给公司的生产运营带来了新的挑战。
如何有效降低煤泥水分、进一步提升煤泥质量,以及在当前煤质情况下选择何种适宜的降水工艺,成为迫切攻坚的课题。为此,该公司通过深入市场调研现有煤泥深度脱水工艺,经过多方比较和考察,新上了超高压压滤建设项目。
记者在双欣矿业煤泥压滤车间看到,一排排超高压压滤机井然有序,蔚为壮观。随着启动指令的发出,湿煤泥被精准送入高压压滤机中,经历一系列精密的深度压滤流程后,转化为可直接销售的干煤泥产品或用于掺配销售。
“超高压压滤煤泥水分较常规压滤煤泥水分降低8%至10%,发热量提升350~450大卡,较普通‘快开压滤+煤泥烘干’工艺,综合电耗每吨节约8千瓦时。”郝赫告诉记者,煤泥超高压压滤系统的成功应用,不仅解决了该公司在煤泥处理方面面临的难题,提升了煤炭产品质量,更是在绿色环保方面取得了显著成效,循环水重复利用率可达到100%,生产的干煤泥呈粉状便于运输且不会对环境造成污染,实现了“一举多得”。
双欣矿业党委书记、董事长、总经理于波给记者算了一笔账,超高压压滤系统工程干煤泥年产量预计可达70余万吨,每吨干煤泥处理能耗成本降低了约15元。综合计算,引入超高压压滤技术产生的经济效益可达每年4000余万元。据了解,自超高压压滤系统建成以来,现已生产超高压压滤煤泥近6万吨,实现创效百万元,成为了严峻市场形势下双欣矿业提高经济效益的“增长极”。
双欣矿业选煤创效是西北矿业积极拓展增效空间的一个缩影。应对严峻形势,实现降本增效,不仅要做“减法”,更要做“加法”。西北矿业在降低成本的同时,积极拓展增效空间,通过优化产品结构、加强营销创效、推进技术创新等举措,提高主导产品的经济附加值和市场竞争力,以产品提质拓展增效空间,不断提升企业盈利能力。
据了解,西北矿业坚持“一矿一策、一面一策”,根据各矿井煤质特点和市场需求,合理调整产品结构,提高精煤产率和附加值,积极释放选煤创效潜能,如今形成了4座全系统智能选煤厂、7套超高压压滤系统构成的“智能矩阵”,精煤产量连续三年稳居1800万吨以上,洗选创效年均突破2亿元。
此外,西北矿业围绕节能降耗、设备管理、材料管控等要素,针对性实施精益改善项目1887项、创效13.8亿元。常抓不懈控员提效,连续3年超额完成能源集团控员提效任务,年均节约人工成本1.62亿元,人均产量、人均利润等均量指标位居山东能源集团前列。
“降本增效是企业发展永恒的主题。不管市场如何变化,必须坚持系统思维,统筹谋划、精准施策,持续深挖降本潜力,提升企业核心竞争力,向着打造山东能源西部开发‘桥头堡’的目标奋勇前行。”山东能源西北矿业党委书记、董事长黄书翔表示。
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